灌装机计量泵共有12组,任一计量泵出现问题都会造成设备停机,如何增加计量泵的稳定性是解决灌装机产能不足的关键。我们的生产线当时设计生产规格范围为30~100mL,而当时制造商所提供的这组计量泵计量范围是20~100mL,其计量筒直径大,容易造成计量偏差,且由于当时活塞采用聚四氟机械加工精度有偏差,活塞磨损较快造成滴液、漏液等现象使灌装机停机频繁。
后来,制造商重新购回一组计量筒直径小的计量泵,专用于30mL规格,但新计量泵在使用中聚四氟活塞仍然磨损较快从而影响设备稳定性,因此我们对活塞部位进行了小的改动,以增加计量泵的稳定性。
改造前,活塞由两块聚四氟V型密封件安装在活塞杆上工作,依靠聚四氟V型后边缘进行密封,由于聚四氟的材质不耐磨、弹性差,活塞V型后边缘很容易磨损,造成计量偏差,只能停机更换活塞,而且活塞的加工精度要求高,加工成本较高,增加了维修费用。
改造时,我们利用磨损后的聚四氟活塞将其V型后边缘切削掉,只留下圆柱部位。
根据活塞筒直径订做硅胶垫,再用两块聚四氟圆柱体把硅胶夹在中间,适当拧紧活塞杆紧固螺栓,利用硅胶垫的密封特性密封,达到耐用与密封的目的。这样改造后增加了活塞的耐磨性,减少设备停机次数,而且硅胶垫加工容易、费用低。
本文来源:[SEKO 深圳计量泵 加药装置 进口潜水泵 PH控制器]http://www.chuangyupumps.com

